A、反萃取負荷相對己內(nèi)酰胺萃取負荷太高
B、反萃取負荷相對己內(nèi)酰胺萃取負荷太低
C、堿洗太久未送底層液
D、水洗太久未送底層液
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A、反萃取負荷相對己內(nèi)酰胺萃取負荷太高
B、反萃取負荷相對己內(nèi)酰胺萃取負荷太低
C、苯罐底層液太高
D、苯己罐底層液太高
A、加氫蒸發(fā)循環(huán),蒸發(fā)二段停車,
B、直接切出催化劑泵疏通加料管
C、投用備用泵并切出故障泵檢修
D、將催化劑配制槽中加入己水溶液或工藝水稀釋
A、加氫負荷大,管道壓力高
B、催化劑加料管堵
C、催化劑泵故障
D、泵沖程調(diào)得太小
A、僅能記錄PV值
B、僅能記錄SV值
C、能記錄PV值和SV值
D、能記錄PV值、SV值和MV值
最新試題
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
假設苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
繪圖的比例沒有()。
某離心泵銘牌的標記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實際軸功率為()kW。