某廠鍋爐大修點(diǎn)爐后,于X年X月X日和X月X日發(fā)生2次低溫段省煤器焊口泄漏問題,導(dǎo)致2次非計(jì)劃停爐,帶來一定損失,同時(shí)對(duì)安全平穩(wěn)生產(chǎn)、設(shè)備管理及鍋爐大修都產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。第一次泄漏時(shí)間為X月X日,位置為甲側(cè)前室上聯(lián)箱焊口,編號(hào)為X#,缺陷性質(zhì)為氣孔。該焊口曾兩次返修和拍片,車間管理人員沒有收到此焊口不合格通知單,認(rèn)為焊口返修合格,恰恰此焊口出現(xiàn)泄漏,為保證焊接質(zhì)量,施工單位高壓焊工進(jìn)行補(bǔ)焊,補(bǔ)焊成功后設(shè)備繼續(xù)投入運(yùn)行。
第二次泄漏時(shí)間為X月X日,當(dāng)時(shí)車間發(fā)現(xiàn)乙側(cè)排煙溫差10℃左右,立即做出停爐決定,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)乙側(cè)后室上下屏連接管焊口泄漏,缺陷性質(zhì)為氣孔。停爐后施工單位對(duì)該焊口做了補(bǔ)焊處理,同時(shí)將該焊口對(duì)面的管子表面做了補(bǔ)焊處理(蒸汽沖刷出麻坑,最大深度近1mm),補(bǔ)焊完成后,點(diǎn)爐運(yùn)行。調(diào)查發(fā)現(xiàn),包括X焊口在內(nèi)的12道焊口未進(jìn)行X光拍片,未拍片的原因?yàn)楹附淤|(zhì)量監(jiān)控人員憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為這些焊口質(zhì)量合格,不需要進(jìn)行拍片檢驗(yàn),而恰恰是未拍片的焊口泄漏,導(dǎo)致第二次停爐。針對(duì)事故現(xiàn)象分析事故可能原因,并從中總結(jié)吸取教訓(xùn)。
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對(duì)于液體介質(zhì)安全閥應(yīng)安裝在正常液面(),安全閥進(jìn)口管的公稱直徑至少為()。()
工藝設(shè)備進(jìn)人前工藝處理需要加()處理,是為了工藝設(shè)備內(nèi)氧含量合格。
考核安全聯(lián)鎖使用率時(shí),因設(shè)備原因不能投用的安全聯(lián)鎖系統(tǒng)由()負(fù)責(zé)。
反應(yīng)器溫度參數(shù)呈遞減分布主要是由于()含量增加引起的。
輸送流體介質(zhì)且設(shè)計(jì)壓力≥(),輸送介質(zhì)為氨(液、氣)、()等的壓力管道為A類管道。()
洗滌油貯罐水多直接造成氧化尾氣烴含量()
0.45MPa公用蒸汽主要應(yīng)用到()
精餾塔的熱量來源是()的熱量。
脫水塔傾析器的水可用作()
聯(lián)鎖線路輸出部分包括()、電磁閥、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器、指示燈等。