A、30分鐘
B、1小時
C、24小時
D、5天
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A、催化劑過濾器本身
B、單獨的離子交換工序
C、離子交換、加氫和蒸發(fā)
D、過濾進(jìn)料槽、過濾進(jìn)料泵、過濾器
A、減小流動阻力
B、增大阻力,避免切入時流量過大
C、形成濾餅,避免催化劑漏出
D、增加過濾器內(nèi)催化劑濃度,提高加氫效率
A、2小時
B、3小時
C、4小時
D、6小時
A、保持充滿水
B、脫水并用氮氣保護
C、充滿己內(nèi)酰胺
D、與離交進(jìn)料緩沖槽保持循環(huán)
A、先加酸進(jìn)行鹽生成,再加堿進(jìn)行再生
B、先加堿進(jìn)行鹽生成,再加酸進(jìn)行再生
C、先加酸進(jìn)行再生,再加堿進(jìn)行鹽生成
D、先加堿進(jìn)行再生,再加酸進(jìn)行鹽生成
最新試題
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
堿管堵塞的處理方法為()。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
蒸發(fā)塔進(jìn)料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進(jìn)料量的40%,頂部工藝?yán)淠夯亓髁髁繛?.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
常用的繪圖軟件有AutoCAD。