A、前工段肟槽液位
B、重排反應(yīng)溫度
C、重排混合物的酸肟比
D、發(fā)煙硫酸貯槽液位
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A、強酸性
B、弱酸性
C、弱堿性
D、中性
A、氨水流量
B、重排混合物流量
C、氨水濃度
D、重排酸肟比
A、加大粗調(diào)氨水流量
B、減小重排混合物進料
C、將pH設(shè)定值調(diào)高
D、氨水濃度降低
A、加大粗調(diào)氨水流量
B、減少粗調(diào)氨水流量
C、將pH設(shè)定值調(diào)高
D、將pH設(shè)定值調(diào)低
A、氨水濃度
B、粗己內(nèi)酰胺水的進料量
C、中和PH值
D、中和溫度
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
繪圖的比例沒有()。
堿管堵后可用()進行處理。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分數(shù)為()。
假設(shè)苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。
一管道中有一個大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。